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新型抗结焦含铝高温合金炉管首次在百万吨乙烯应用效果显著

2021-04-29 13:15:28 来源:中新网新疆
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独山子石化百万吨乙烯裂解装置。常国敬 摄

独山子石化百万吨乙烯裂解装置。常国敬 摄

  中新网新疆新闻4月29日电 (马晓娟) 独山子石化公司百万吨乙烯装置4号裂解炉进行了NH1949新型抗结焦含铝高温合金炉管应用,并顺利完成首个130天的运行周期,比原炉管烧焦周期延长1倍。从4号裂解炉应用新型炉管后的首个运行周期检测来看,此次新型炉管应用效果显著。

  2020年11月1日,4号裂解炉率先完成新型炉管的更换,并于当年11月6日投料运行,今年3月15日首次退料烧焦,期间以轻烃为进料运行周期达130天,普通炉管最长运行周期仅为65天。整个运行过程平稳,汽烃比控制更低,有效降低了稀释蒸汽用量,没有产生任何波动。

  为了保证更换的炉管满足抗结焦性能好、长周期运行的目标要求,独山子石化公司多方调研,最终决定采用由青岛新力通工业有限公司研发的、获得国家发明专利授权、抗结焦性能先进的NH1949新型含铝高温合金炉管,该新型炉管含铝量较旧炉管更高,对炉管表面的催化结焦效应更小,热通量分布更均匀,传热系数更高,可以在1200°C的高温下完全抗氧化,能够有效延长裂解炉的运行周期。

  含铝高温合金炉管属国内首创,独山子石化公司应用重要首(台)套装备,有助于科技成果转化生产力,推动国内乙烯裂解行业炉管材料应用的发展。

(编辑:闫文陆)