精益春检——±800千伏天山换流站水冷塔升级改造小记
中新网新疆新闻4月16日电(王殿雄)4月12日15时15分,天山换流站双极四换流器大地回线800兆瓦解锁成功,配套系统试验顺利启动,标志着新疆电网2026年首个特高压检修工程——±800千伏天山换流站年度综合检修圆满收官。
本次检修自4月3日起启动,国网新疆电力有限公司统筹国网新疆超高压分公司、新疆送变电公司、国网新疆电科院及外协单位等33支参检队伍,集结1040名检修人员,在72个作业面同步推进,高效完成1188项检修、技改及缺陷消除任务。
此次检修中最具挑战的核心工程,当属极Ⅰ换流阀水冷却塔改造——一场无先例可循、精度要求达到厘米级的高空吊装“手术”。冷却塔承担着换流阀大功率运行下的核心散热功能,其性能直接关系特高压直流系统安全稳定运行。

天山换流站地处戈壁荒漠,夏季高温期长达5个月,运行环境恶劣。站内原有阀冷设备已连续运行12年,散热裕度不足、降温能力衰减,难以适应“疆电外送”功率持续提升的需求。为此,国网新疆电力抢抓春季检修窗口期,自主实施换流阀水冷却塔全面升级改造。
改造将极Ⅰ高端、低端阀组原2台冷却塔,更换为4台大容量闭式冷却塔,单台散热容量从535千瓦提升至2400千瓦,整体散热能力提升至原来的4.5倍;同步配置“一用一备”双喷淋泵,更新配套管道、检修平台及控制屏柜,为换流站装上强劲的“戈壁降温引擎”,从根本上补齐冷却能力不足的问题。
这是国内首次开展同类型特高压换流阀水冷却塔整体更换作业,无成熟经验可借鉴,施工堪比“绣花”。受站内防冻棚封顶结构限制,旧设备只能从棚顶狭小空间吊出,新设备也需从同一位置精准吊入安装,空间约束极大。
本次吊装的新型冷却塔箱体尺寸为3.8米×2.6米×4.9米,单台重达3.5吨,两台箱体上下拼装为一座冷却塔,单个阀厅水冷却系统由两座冷却塔左右拼接而成。现场空间狭小、设备重量大,且安装精度需控制在厘米级,稍有偏差就会影响管道对接与系统密封。
面对极限挑战,检修团队提前编制专项吊装方案,反复优化吊装路径与作业时序;同时应用现场智能化安全管控系统,依托近电报警装置实时监测,精准定位高空作业车高度,为吊装全过程保驾护航。
4月4日,冷却塔改造进入关键吊装阶段。吊车吊臂悬停空中,3.5吨重的箱体平稳平移。现场指挥湛杨手持对讲机,紧盯设备与吊梁间距,口令清晰有力:“吊车再前移三厘米!注意间隙,稳一点、慢一点!”
箱体进入防冻棚后,四角揽风绳由八名作业人员对称牵拉、同步调整。“左侧松、右侧紧,微调角度,对准螺栓孔!”在统一指挥下,箱体缓慢微调、精准对位,经过近十分钟精细操作,底部螺栓孔与底座预留孔完美对齐,精度控制在1厘米以内。
首台箱体就位后,剩余箱体受空间限制无法直接吊装到位。检修团队创新思路,借鉴换流变平移成熟技术,定制“U型槽钢+小坦克”专用平移工装,破解狭小空间就位难题。
试验初期,平移工装出现卡顿。团队现场攻关,在小坦克两侧加装限位螺栓,在轨道内侧涂抹黄油润滑,通过“固定+润滑”方案彻底解决问题。改进后的工装轻便高效,6名作业人员即可平稳推送3.5吨箱体精准就位,不仅降低吊装风险,更将单阀组冷却塔就位时间从一天半压缩至9小时,开工次日即完成两座阀组共四座冷却塔安装就位,为后续工序赢得宝贵时间。

在紧凑的检修窗口期内,天山换流站换流阀水冷却塔改造项目顺利完成,不仅显著提升冷却系统效能,更攻克了狭小空间、高精度吊装、大型设备整体更换等一系列技术难题,形成了可复制、可推广的施工经验,打造了特高压换流站冷却系统技改的“天山样本”。
此次改造进一步筑牢疆电外送能源通道安全屏障,提升了新能源大规模并网下电网输电的稳定性与经济性,为保障华中地区电力可靠供应、服务能源绿色低碳转型提供了坚强支撑。





















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