技改赋能强根基 创新驱动向未来
科技创新是企业高质量发展的核心引擎,技术改造是破解生产瓶颈的关键举措。近年来,哈密广汇环保科技有限公司持续加大研发投入,聚焦生产痛点难点,推进一系列技术改造项目,以技改赋能提质,以创新驱动转型,为企业绿色低碳发展注入强劲动力。
5月2日,哈密广汇环保科技有限公司生产装置区内,机器轰鸣、秩序井然,经过技术改造后的各类设备平稳高效运转,工人们在岗位上精准操作、细致巡检,处处彰显着技改赋能后的新活力。哈密广汇环保科技有限公司投资35.6亿元建成年产40万吨荒煤气制乙二醇项目的企业,采用自主创新技术,每年可有效利用荒煤气26.5亿立方米,回收利用一氧化碳约36.12万吨,减排二氧化碳约62.80万吨,真正实现“变废为宝、绿色发展”。但作为全球首套工业化装置,自2021年10月投产以来,原料气(荒煤气)其含有的氯、焦油等有害成分,经常导致换热器腐蚀、压缩机堵塞等问题,严重影响装置长周期稳定运行,成为制约生产发展的“拦路虎”。
哈密广汇环保科技有限公司,副总工程师杨明告诉记者,这个原料气综合改造主要是鉴于荒煤气中荒煤气压缩机流道堵塞,影响压缩机长周期运行,针对以上问题他们进行原料气改造。装置开车初期,荒煤气压缩机运行不到一个月就出现严重堵塞,根源就是荒煤气中的氯、焦油、油尘等杂质超标。为此,公司联合多家科研单位开展技术攻关,量身定制原料气综合净化改造方案,对多项工艺进行调整,有效清除了荒煤气中的杂质,精准破解生产难题,保障了压缩机的“血脉通畅”。
改造成效立竿见影,荒煤气压缩机运行周期从最初的1个月延长至8个月以上,变换催化剂中毒失活问题彻底解决,设备腐蚀得到根本性改善。而在低温甲醇洗装置区,曾经因腐蚀频繁泄漏的绕管换热器,如今已焕然一新。自投产以来,低温甲醇洗工序热再生塔进料加热器前后共更换了7次,最短运行时间仅11天。每次泄露都导致净化气硫含量超标,后工序被迫停产,损失巨大。面对这一制约装置长周期运行的“卡脖子”难题,技术团队系统排查和专业分析,最终锁定泄漏根源,氯离子引发的应力腐蚀开裂,这也是煤气化装置水系统常见的腐蚀难题之一,在含氯、含氰等腐蚀性介质的复杂工况下,极易导致设备出现损伤内漏。为彻底根治这一顽疾,公司摒弃传统修复思路,联合权威科研机构,从设备结构优化和材质升级两方面双管齐下,制定了针对性的技改方案,既要破解当下泄漏难题,更要筑牢长期防腐蚀防线,为装置长周期稳定运行扫清障碍。
材质的升级与结构的优化,带来了立竿见影的效果。改造后,困扰企业多年的设备内漏问题得到根治,净化气硫化氢指标持续合格,不仅避免了因停产造成的巨额损失,更为下游乙二醇产品的稳产高产奠定了坚实基础。而这仅仅是公司持续加大研发投入的一个缩影。
从“被动抢修”到“主动优化”,从“受制于人”到“掌握主动”。杨明告诉记者,如今哈密广汇环保科技有限公司已成功获评国家高新技术企业、自治区企业技术中心和自治区创新型中小企业,通过ISO四大管理体系认证,实现了装置从“频繁停车”到“安全、稳定、高效、长周期运行”的历史性跨越。
哈密广汇环保科技有限公司,副总工程师杨明介绍说,今年,他们将以“稳运行、降能耗、强创新”为核心目的,重点推进技改项目管理和落地、能源精细化管理、关键技术攻关等工作。针对PSA吸附剂粉化、乙二醇硝酸耗量高、循环水温高、低压蒸汽富余等瓶颈问题,公司将组织专题技术交流,形成可靠性技术方案。同时,继续深化产学研合作,在荒煤气氯离子高效脱除、PSA提氢系统高效均压调控等方向持续深耕,推动更多研发成果转化应用。为荒煤气资源利用、为绿色低碳发展贡献广汇的方案。(刘亚辉)





















京公网安备 11010202009201号